鍋爐通過將燃料能傳遞給設(shè)備能量,在大型化工廠、食品加工廠、供熱公司等行業(yè)非常受歡迎。然而,對于鍋爐運行方面,有些人還存在一些誤區(qū),方快鍋爐今天給大家講講鍋爐運行7大常見誤區(qū),希望大家可以規(guī)避它們,避免鍋爐造成嚴重事故。
德國家用燃煤供暖鍋爐通過將燃料能傳遞給設(shè)備能量,在大型化工廠、食品加工廠、供熱公司等行業(yè)非常受歡迎。然而,對于鍋爐運行方面,有些人還存在一些誤區(qū),方快鍋爐今天給大家講講鍋爐運行7大常見誤區(qū),希望大家可以規(guī)避它們,避免鍋爐造成嚴重事故。
由省煤器出來的煙氣,通過下行煙道引至回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器,然后經(jīng)除塵器引至引風機。圖5-22為某一配720MW汽輪發(fā)電機組的直流德國家用燃煤供暖鍋爐汽水系統(tǒng)。鍋爐額定蒸發(fā)量為2170t/h,額定蒸汽壓力為19.llMPa,過熱蒸汽溫度為530℃,再熱蒸汽溫度為530℃,給水溫度為245℃。鍋爐可燃用泊或煤,采用旋流式煤、洶兩用型燃燒器,共32只,前后墻各半布置,磨煤機采用MPS型,共四臺,布置在鍋爐兩側(cè)墻。
設(shè)計長輸管道漏磁內(nèi)檢測器時,因管徑尺寸限制,其勵磁結(jié)構(gòu)尺寸往往會受磁飽和強度、檢測靈敏度、通過能力等多重因素限制.為分析勵磁結(jié)構(gòu)對缺陷漏磁場的影響,建立了不同管道尺寸參數(shù)的三維有限元分析模型,計算出不同勵磁結(jié)構(gòu)尺寸下缺陷漏磁場徑向磁通量密度分布曲線.得出永磁鐵厚度、永磁鐵寬度,兩磁極間距對缺陷漏磁場分布的影響規(guī)律,為勵磁結(jié)構(gòu)的優(yōu)化設(shè)計提供必要的理論基礎(chǔ)。
某電廠W型火焰德國家用燃煤供暖鍋爐燃用高灰分無煙煤,SCR脫硝反應(yīng)器催化劑、導(dǎo)流板、整流格柵、支撐鋼梁積灰嚴重,造成了流場不均勻和催化劑堵塞,影響了SCR脫硝系統(tǒng)的性能.根據(jù)運行經(jīng)驗和CFD技術(shù),分析得出SCR脫硝裝置積灰的原因是設(shè)計不合理、催化劑選型不合理、流場不均、吹灰效果不佳、長期低負荷運行和燃煤灰分遠超設(shè)計值.通過采用煙氣流場優(yōu)化及1:10物理模型試驗,對導(dǎo)流板、整流格柵和頂部煙道進行了改造,同時將蜂窩式催化劑更換為板式催化劑,加裝聲波吹灰器.改造后運行3個月,對脫硝裝置進行內(nèi)部檢查,反應(yīng)器水平煙道、導(dǎo)流板積灰明顯減少,整流層未見積灰,催化劑表面和孔隙無積灰、堵塞現(xiàn)象,證明所采取的各項措施有效解決了SCR反應(yīng)器內(nèi)積灰、催化劑堵塞問題。
使用冷凝德國家用燃煤供暖鍋爐的正面和負面的影響是什么:冷凝鍋爐就是利用高效的冷凝余熱回收裝置來吸收鍋爐排出的高溫煙氣中的顯熱和水蒸汽凝結(jié)所釋放的潛熱,以達到提高鍋爐熱效率的目的。中創(chuàng)機電在2015年引進德國康丹森冷凝鍋爐,主打產(chǎn)品為全預(yù)混冷凝鍋爐,并且在多地有相關(guān)工程案例,如果您需要了解,請致電“400-0307-800,那么使用冷凝鍋爐的影響有哪些,小編整理了如下內(nèi)容:
鍋爐通過將燃料能傳遞給設(shè)備能量,在大型化工廠、食品加工廠、供熱公司等行業(yè)非常受歡迎。由省煤器出來的煙氣,通過下行煙道引至回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器,然后經(jīng)除塵器引至引風機。設(shè)計長輸管道漏磁內(nèi)檢測器時,因管徑尺寸限制,其勵磁結(jié)構(gòu)尺寸往往會受磁飽和強度、檢測靈敏度、通過能力等多重因素限制.為分析勵磁結(jié)構(gòu)對缺陷漏磁場的影響,建立了不同管道尺寸參數(shù)的三維有限元分析模型,計算出不同勵磁結(jié)構(gòu)尺寸下缺陷漏磁場徑向磁通量密度分布曲線.得出永磁鐵厚度、永磁鐵寬度,兩磁極間距對缺陷漏磁場分布的影響規(guī)律,為勵磁結(jié)構(gòu)的優(yōu)化設(shè)計提供必要的理論基礎(chǔ)。某電廠W型火焰鍋爐燃用高灰分無煙煤,SCR脫硝反應(yīng)器催化劑、導(dǎo)流板、整流格柵、支撐鋼梁積灰嚴重,造成了流場不均勻和催化劑堵塞,影響了SCR脫硝系統(tǒng)的性能.根據(jù)運行經(jīng)驗和CFD技術(shù),分析得出SCR脫硝裝置積灰的原因是設(shè)計不合理、催化劑選型不合理、流場不均、吹灰效果不佳、長期低負荷運行和燃煤灰分遠超設(shè)計值.通過采用煙氣流場優(yōu)化及1:10物理模型試驗,對導(dǎo)流板、整流格柵和頂部煙道進行了改造,同時將蜂窩式催化劑更換為板式催化劑,加裝聲波吹灰器.改造后運行3個月,對脫硝裝置進行內(nèi)部檢查,反應(yīng)器水平煙道、導(dǎo)流板積灰明顯減少,整流層未見積灰,催化劑表面和孔隙無積灰、堵塞現(xiàn)象,證明所采取的各項措施有效解決了SCR反應(yīng)器內(nèi)積灰、催化劑堵塞問題。
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