4月15日-16日,由美國機械工程師協(xié)會指派的ASME聯(lián)審組,對我公司ASME質(zhì)量控制體系和演示產(chǎn)品進行了現(xiàn)場審核。經(jīng)過嚴謹且嚴格的審核后,聯(lián)審組長(AIS)正式宣布:“方快鍋爐有限公司現(xiàn)場審核通過,推薦ASME頒發(fā):動力鍋爐(S)和壓力容器(U)認證證書和鋼印?!?/p>
4月15日-16日,由美國機械工程師協(xié)會指派的ASME聯(lián)審組,對我公司ASME質(zhì)量控制體系和演示產(chǎn)品進行了現(xiàn)場審核。經(jīng)過嚴謹且嚴格的審核后,聯(lián)審組長(AIS)正式宣布:“方快大型供暖鍋爐報價有限公司現(xiàn)場審核通過,推薦ASME頒發(fā):動力鍋爐(S)和壓力容器(U)認證證書和鋼印?!?/p>
前后墻水冷壁在標高16.268rn處與水平成55。夾角折成冷灰斗,向下傾至標高Bm處,形成深度為1.4rn的出渣口,與機械除渣裝置相接后堵在標高41.639m處形成深3rn的折焰角。折焰角以與水平成30°的夾角向后上方延伸,在標高48.24m處折向水平煙道底部,然后垂直向上形成三排排管至出口集箱。
長期以來,大型供暖鍋爐報價制造行業(yè)一直致力于鍋爐焊接技術(shù)的提升,從而提高鍋爐制造技術(shù)水平,特別是近年來,國內(nèi)各鍋爐設(shè)備生產(chǎn)公司均在積極進行技術(shù)改造,引進新設(shè)備,推進先進的焊接新工藝,以適應(yīng)鍋爐容量、參數(shù)和爐型變化,滿足復(fù)雜鍋爐部件和鍋爐新材料的焊接結(jié)構(gòu)。
針對燃煤發(fā)電大型供暖鍋爐報價多變量耦合、大滯后和非線性等特點,提出Smith預(yù)估解耦控制策略.以噴煤量和送風量為輸入量、主蒸汽壓力和排煙氧量為被控量,將燃煤發(fā)電鍋爐控制系統(tǒng)中主蒸汽壓力和排煙氧量兩個相互耦合的調(diào)節(jié)回路解耦為兩個互相獨立的調(diào)節(jié)子系統(tǒng);設(shè)計Smith預(yù)估補償器對解耦后子系統(tǒng)中的滯后環(huán)節(jié)進行補償校正.仿真結(jié)果表明:與前饋補償綜合法相比,系統(tǒng)運行1000s在主蒸汽壓力回路加入干擾的情況下,主蒸汽壓力調(diào)節(jié)時間減少208.33s、超調(diào)量降低23.83%,排煙氧量調(diào)節(jié)時間減少90.91s、超調(diào)量降低3.50%;在煙氣含氧量回路加入干擾的情況下,主蒸汽壓力調(diào)節(jié)時間減少166.66s、超調(diào)量降低20.80%,排煙氧量調(diào)節(jié)時間減少166.66s、超調(diào)量降低7.51%.工程應(yīng)用表明,主蒸汽壓力波動范圍為設(shè)定值±0.3MPa,排煙氧量波動值范圍為設(shè)定值±0.5%,提出的控制策略具有良好的控制效果,能夠滿足燃煤鍋爐控制的實際要求。
4月15日-16日,由美國機械工程師協(xié)會指派的ASME聯(lián)審組,對我公司ASME質(zhì)量控制體系和演示產(chǎn)品進行了現(xiàn)場審核。前后墻水冷壁在標高16.268rn處與水平成55。長期以來,鍋爐制造行業(yè)一直致力于鍋爐焊接技術(shù)的提升,從而提高鍋爐制造技術(shù)水平,特別是近年來,國內(nèi)各鍋爐設(shè)備生產(chǎn)公司均在積極進行技術(shù)改造,引進新設(shè)備,推進先進的焊接新工藝,以適應(yīng)鍋爐容量、參數(shù)和爐型變化,滿足復(fù)雜鍋爐部件和鍋爐新材料的焊接結(jié)構(gòu)。針對燃煤發(fā)電鍋爐多變量耦合、大滯后和非線性等特點,提出Smith預(yù)估解耦控制策略.以噴煤量和送風量為輸入量、主蒸汽壓力和排煙氧量為被控量,將燃煤發(fā)電鍋爐控制系統(tǒng)中主蒸汽壓力和排煙氧量兩個相互耦合的調(diào)節(jié)回路解耦為兩個互相獨立的調(diào)節(jié)子系統(tǒng);設(shè)計Smith預(yù)估補償器對解耦后子系統(tǒng)中的滯后環(huán)節(jié)進行補償校正.仿真結(jié)果表明:與前饋補償綜合法相比,系統(tǒng)運行1000s在主蒸汽壓力回路加入干擾的情況下,主蒸汽壓力調(diào)節(jié)時間減少208.33s、超調(diào)量降低23.83%,排煙氧量調(diào)節(jié)時間減少90.91s、超調(diào)量降低3.50%;在煙氣含氧量回路加入干擾的情況下,主蒸汽壓力調(diào)節(jié)時間減少166.66s、超調(diào)量降低20.80%,排煙氧量調(diào)節(jié)時間減少166.66s、超調(diào)量降低7.51%.工程應(yīng)用表明,主蒸汽壓力波動范圍為設(shè)定值±0.3MPa,排煙氧量波動值范圍為設(shè)定值±0.5%,提出的控制策略具有良好的控制效果,能夠滿足燃煤鍋爐控制的實際要求。
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