1987年為發(fā)展鋁制鍋爐,曾進(jìn)行過(guò)鋁制實(shí)際鍋爐、鋁制與鋼制受壓元件對(duì)比的熱態(tài)爆破試驗(yàn),此試驗(yàn)還得出鋁制鍋爐破壞屬于世漏型結(jié)論。1989年為發(fā)展鑄鐵鍋爐,又曾進(jìn)行過(guò)一次規(guī)模更大的熱態(tài)爆破(爆炸)試驗(yàn)。包括鑄鐵實(shí)際鍋爐,鑄鐵、鋼制、鋁制不同受壓元件。此試驗(yàn)對(duì)推動(dòng)鑄鐵鍋爐的發(fā)展起了重要作用,此試驗(yàn)還得出鑄鐵片式鍋爐破裂屬于非爆炸型的結(jié)論,還測(cè)出爆炸能量修正系數(shù)值。
為了出品品質(zhì)更高的鍋爐設(shè)備,方快鍋爐進(jìn)行了大規(guī)模的焊接革命,將效率低、精準(zhǔn)度低、穩(wěn)定性差的傳統(tǒng)手工焊接作業(yè)淘汰,轉(zhuǎn)換為使用高效率、高精準(zhǔn)度、高穩(wěn)定性的機(jī)械焊接設(shè)備,進(jìn)行自動(dòng)化運(yùn)行模式。實(shí)現(xiàn)從鍋筒到管板等所有重要部件的焊接自動(dòng)化。埋弧焊、氬弧焊、二氧化碳保護(hù)焊等焊接細(xì)節(jié)部位的工藝,也都做出了相應(yīng)的智能化轉(zhuǎn)變,工人焊接環(huán)境更整潔,鍋爐焊縫質(zhì)量更有保障。
最后通過(guò)模擬的手段探究了室外溫度的變化時(shí)兩種供熱調(diào)節(jié)方式對(duì)熱泵型襄陽(yáng)燃?xì)忮仩t維修電話冷凝余熱回收系統(tǒng)性能的影響。結(jié)果顯示,在熱泵型燃?xì)忮仩t煙氣冷凝余熱回收系統(tǒng)的應(yīng)用性上,采用質(zhì)量-流量調(diào)節(jié)的燃?xì)?a href=http://xxzxyy.com/special/heating-boiler.html target=_blank class=infotextkey>供熱鍋爐的系統(tǒng)余熱回收性能要優(yōu)于采用質(zhì)調(diào)節(jié)的燃?xì)?a href=http://xxzxyy.com/special/heating-boiler.html target=_blank class=infotextkey>供熱鍋爐。
以某生活垃圾焚燒發(fā)電廠協(xié)同焚燒干化市政污泥作為研究對(duì)象,對(duì)干化污泥造粒后的性狀進(jìn)行了分析,對(duì)比研究了干化污泥造粒前后對(duì)垃圾庫(kù)管理、鍋爐效率、鍋爐溫度、煙氣凈化系統(tǒng)及飛灰產(chǎn)量的影響.對(duì)比結(jié)果表明:通過(guò)造粒粉狀干化污泥生成直徑5~8mm、長(zhǎng)度30~50mm的污泥顆粒,有效的避免了運(yùn)輸及垃圾庫(kù)的揚(yáng)塵;其次,鍋爐效率提高了7.7%,鍋爐升溫速率減緩,鍋爐的積灰結(jié)焦得到了有效控制;同時(shí),煙氣凈化系統(tǒng)中消石灰的耗量降低了8.9%,S02的排放濃度明顯下降,飛灰產(chǎn)量由2.8%降到2.3%.研究結(jié)果顯示污泥造粒后送入焚燒廠摻燒對(duì)焚燒系統(tǒng)的運(yùn)行穩(wěn)定性及經(jīng)濟(jì)性極其有利,為焚燒廠協(xié)同焚燒污泥提供了運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)及合理化方案。
冷凝鍋爐采用一種先進(jìn)的技術(shù)——冷凝技術(shù),鍋爐內(nèi)部設(shè)有冷凝余熱回收裝置,吸收鍋爐釋放的顯熱及潛熱,從而提高鍋爐整體熱效率。
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